稀土鋼板材廠踐行綠色、循環(huán)、低碳發(fā)展理念,精打細(xì)算能源線上的效益賬取得顯著成效,轉(zhuǎn)爐平均能耗持續(xù)降低,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。7月25日,記者來到生產(chǎn)現(xiàn)場,感受這個廠在熊熊爐火中煉就出的綠色低碳發(fā)展硬實力。
轉(zhuǎn)爐工序能耗是衡量現(xiàn)代化煉鋼技術(shù)水平的重要標(biāo)志,也是稀土鋼板材廠追求“極致”的重要指標(biāo)?!跋胍獪p少能源消耗,‘順’字最重要 ,哪里受到限制就去攻破哪里?!毕⊥龄摪宀膹S煉鋼作業(yè)部轉(zhuǎn)爐控制室中,大屏幕上一個個監(jiān)控畫面實時顯示著生產(chǎn)場景。轉(zhuǎn)爐區(qū)域倒班工長張衛(wèi)東通過對講機(jī)與崗位人員溝通。3號轉(zhuǎn)爐濺渣,1號轉(zhuǎn)爐兌鐵,其間10分鐘的時間用來測厚、觀察出鋼口狀況。稀土鋼板材廠正在組織生產(chǎn)管線鋼,考慮到作業(yè)時序、鐵水溫度與成分、廢鋼量、鋼種結(jié)構(gòu)等因素,張衛(wèi)東對今天的生產(chǎn)節(jié)奏與工序銜接早已心中有數(shù)?!安荒艽虼蛲M#荒苤魂P(guān)注某個工序,一刻也不能疏忽……”張衛(wèi)東說,為了降低能耗,他和工友們理順工序銜接,打通生產(chǎn)“經(jīng)脈”,實施準(zhǔn)時化生產(chǎn),控制轉(zhuǎn)爐出鋼溫度,關(guān)注煤氣回收……他們始終繃著一根弦。
“每晚8點之前要完成能耗統(tǒng)計,分析問題原因,制定措施。”煉鋼作業(yè)部技術(shù)主辦尹勝濤打開手機(jī)向記者展示最近的轉(zhuǎn)爐能耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)。稀土鋼板材廠對于轉(zhuǎn)爐能耗實施“日跟進(jìn)、周總結(jié)、月兌現(xiàn)”管理模式,專業(yè)聯(lián)動、工序協(xié)調(diào)、齊抓共管,瞄準(zhǔn)氧耗、電耗、煤氣回收、蒸汽回收等重點指標(biāo),持續(xù)對標(biāo)縮差,積極應(yīng)對指標(biāo)異常情況,確保完成工序能耗任務(wù)指標(biāo) 。
氧氣在降低轉(zhuǎn)爐能耗的過程中扮演著重要的角色?!把醮怠蹦軌蛱岣郀t溫和爐內(nèi)氧氣濃度,從而縮短煉鋼生產(chǎn)周期。這一過程本身就有降低能耗的作用。轉(zhuǎn)爐區(qū)域加強(qiáng)管理,優(yōu)化爐料結(jié)構(gòu),調(diào)整氧吹操作方式,嚴(yán)格控制工序傳擱時間。“現(xiàn)在煉一爐鋼只需要吹氧15分鐘?!币鼊贊f,各工序之間的緊密銜接,對于降低能耗非常重要。在減少氧耗、電耗的同時,轉(zhuǎn)爐區(qū)域還根據(jù)實際情況調(diào)整煤氣回收起征點,盡可能多回收高品質(zhì)煤氣;增加回收再利用蒸汽量,其中EC除塵設(shè)備使用回收蒸汽比例可達(dá)95%以上。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年1至6月份,稀土鋼板材廠轉(zhuǎn)爐吹煉一次成功率達(dá)到99%,轉(zhuǎn)爐噸鋼氧氣消耗、電耗以及煤氣、蒸汽回收量均超計劃完成目標(biāo)任務(wù)。轉(zhuǎn)爐工序平均能耗為負(fù)31.11千克標(biāo)準(zhǔn)煤每噸,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平,對于綠色、低碳、高效發(fā)展具有重要意義。


